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减速机泄漏的原因分析及对策解读

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减速器漏油原因分析及对策

减速器在电厂输煤系统中的应用较多。一旦漏油,不仅会造成能量损失,还会污染环境,严重的话,减速器油减少、机油损坏、齿轮网磨损加剧,会发生咬焊或钢带,从而导致设备事故。1、减速器漏油原因分析1.1减速器内外产生压力差异。

减速器工作期间,受运动副摩擦发热和环境温度的影响,提高减速器温度,如果通气孔或通气孔不堵塞,机舱压力会逐渐增加,机舱温度越高,与外界的压力差异越大,润滑油就会随着差压作用从缝隙中泄漏出来。1.2减速器结构设计不合理(1)孔盖太薄,拧紧螺栓容易发生变形,导致接合面不均匀,接触间隙漏油。

(2)减速器制造过程中,铸件没有退火或时效处理,没有消除内部应力,必然变形,产生间隙,造成泄漏。(3)箱子上没有油罐,润滑油积聚在轴封、端盖、接合面等处,在差压作用下从间隙漏出来。

(4)轴封结构设计不合理。

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如果轴颈和密封接触不理想,由于毡的补偿性能非常差,密封在短时间内失败。油沟里有回油孔,但容易堵塞,所以很难发挥回油作用。1.3加油量太大的减速机在运转过程中油池剧烈搅动,润滑油在机器内到处飞溅,如果加油量太大,大量润滑油会积聚在轴封、结合面等地方,造成泄漏。1.4维护过程不当

维修设备时,结合面的污物不能完全清除,或者密封剂选择不当、密封方向反转、密封不能及时更换等原因可能会导致漏油。2、减速器漏油对策2.1改善透气帽和检查孔盖。

减速器的内压大于外部大气压是漏油的主要原因之一,如果想平衡机舱、机外压力,可以防止漏油。减速器都有通气盖,但通气盖太小,容易被煤粉和油堵塞,每次加油时打开检查工盖打开一次,漏油的可能性就会增加,原来没有泄漏的地方也会泄漏。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视剧),)为此,制作了油杯式透气帽,将原来薄的检测工盖子改为6毫米厚,将油杯式透气帽焊接到盖子上,透气孔直径为6毫米,便于通风,实现均压,加油时油(David Assell,Northern Exposure(美国电视),石油名言)为了防止2.2齿轮被轴承甩下的多余润滑油堆积在轴封上,必须确保多余的润滑油在一定方向重新流向油池。也就是说,可以流畅地流动。具体方法是:在轴承底座的下部瓦中心打开倾斜到瓦内的回流道,在端盖的直线入口也打开一个缝隙,缝隙直接与回流口接触,多余的润滑油穿过缝隙流入回流道。

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2.3.1输出轴为半轴的减速器轴封的改进

带式输送机、螺旋装卸机、叶轮煤机等大多数设备的减速器出口轴是半轴,改造比较方便。拆卸减速器,拆卸软轴,拆卸减速器轴盖,根据配套的骨架杆的大小,在面料盖外侧安装汽车加工槽,安装骨架杆,使有弹簧的一侧向内。重置时,如果端盖距耦合件内部端面35 mm以上,则可以在端盖外部的轴上安装备用油封,一旦油封失效,就可以去除损坏的油封,将备用油封推到端盖上,从而消除减速器拆卸、轴拆卸等耗时的工艺。2.3.2输出轴是用全轴减速器轴封改善全轴传动的减速器输出轴无连轴。如果按照2.3.1方案进行改造,工作量太大,不现实。为了减少工作量和简化安装程序,设计了分离式端盖,并尝试了开放式油封。分离式端盖外车加工槽,安装油封时先拆下弹簧,锯下油封,在开口处将油封套在轴上,用胶水对接孔,将孔向上提升,装上弹簧,推入端盖即可。采用2.4新型密封材料,可对减速器静态密封点泄漏使用新型密封材料进行粘合。在对减速器进行大修理时,在接合面、端盖上涂上D05硅酮密封剂,替代早期产品,一般不会发生泄漏。减速器运行过程中,如果静态密封点漏油,可以用表面工程技术的油面紧急补充剂粘合,消除漏油。2.5认真执行整备工艺时,要认真执行工艺规定,油棒不能装反效果,嘴唇不要损坏,外延不要变形,弹簧不要脱落,结合面要擦干净,密封剂要抹均匀,加油量不能超过柚子刻度。减速器静态密封点通过管理一般不会渗透,但动态密封点由于密封老化、质量差、装配不当、轴表面粗糙度高,个别动态密封点仍存在微小泄漏。因为工作环境不好,煤尘会粘在轴上,看起来像一块油,所以设备停止工作后,要擦掉轴上的油渍。(大卫亚设)3。端面减速器漏油现象比较常见,难以根治。通过对50多台减速器的治理,基本消除了减速器泄漏现象,设备情况发生了很大变化。个别减速机轴封失效后更换很快就会漏油,这可能与流失质量、装配工艺、轴表面粗糙度高有关。

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